答:采用停止膨脹機、切斷氣源靜置的方法消除液懸,勢必造成氧壓機、氮壓機停運,對正常生產帶來損失。為此,可采用適當排放液氮的方法來消除液懸,較為簡單可行,不影響正常生產。如果在排液氮的同時,加大膨脹量則效果更佳。具體操作方法如下:
在將氧氣流量關至比正常時稍小些、其他各閥開度不變的情況下,只要將液氮排放閥適當打開,加大膨脹量后(一臺膨脹機的最大膨脹量),從污氮氣經過冷器后的溫度顯示可看到,2~3min就達到正常值,即-173℃左右。接著阻力壓差開始下降,主冷液面開始上升。同時,從氧分析儀可以看到氧純度的變化,開始略有下降,10min后就慢慢上升。待阻力基本達到正常值后,逐漸關小液氮排放閥,直至完全關閉。
用這種方法處理液懸,也可能一次不行,還需進行第二次處理的情況。這主要是需要根據工況惡化的程度決定液氮排放量。在操作時要注意將進塔空氣量控制穩定;調節某項參數時,閥門的開閉要緩慢。
該操作方法的原理是:在進裝置空氣量穩定不變、氧氣流量比正常值稍小的情況下,排放液氮會使進入下塔的空氣量增加。但是,增加膨脹量除為了補充排液的冷損外,由于膨脹空氣進上塔,實際進入下塔的空氣量反而是減少的。這樣,下塔壓力會有所降低,使主冷的傳熱溫差減小,同時熱負荷也減少(因入下塔空氣量減少),致使主冷中液氧蒸發量減少,從而使上塔的上升氣速下降,壓差減小,液懸問題得到解決。
在將氧氣流量關至比正常時稍小些、其他各閥開度不變的情況下,只要將液氮排放閥適當打開,加大膨脹量后(一臺膨脹機的最大膨脹量),從污氮氣經過冷器后的溫度顯示可看到,2~3min就達到正常值,即-173℃左右。接著阻力壓差開始下降,主冷液面開始上升。同時,從氧分析儀可以看到氧純度的變化,開始略有下降,10min后就慢慢上升。待阻力基本達到正常值后,逐漸關小液氮排放閥,直至完全關閉。
用這種方法處理液懸,也可能一次不行,還需進行第二次處理的情況。這主要是需要根據工況惡化的程度決定液氮排放量。在操作時要注意將進塔空氣量控制穩定;調節某項參數時,閥門的開閉要緩慢。
該操作方法的原理是:在進裝置空氣量穩定不變、氧氣流量比正常值稍小的情況下,排放液氮會使進入下塔的空氣量增加。但是,增加膨脹量除為了補充排液的冷損外,由于膨脹空氣進上塔,實際進入下塔的空氣量反而是減少的。這樣,下塔壓力會有所降低,使主冷的傳熱溫差減小,同時熱負荷也減少(因入下塔空氣量減少),致使主冷中液氧蒸發量減少,從而使上塔的上升氣速下降,壓差減小,液懸問題得到解決。