一、事故經過
1996年7月18日,哈爾濱氣化廠空分分廠當班人員聽到一聲悶響,接著主冷凝器(以下簡稱“主冷”)液位全無、下塔液位上升,氧、氮不合格,現場有少量珠光砂從冷箱里泄了出來。斷定為主冷爆炸。后經主冷生產廠家切開主冷發現上塔塔板全部變形,主冷四個單元中有一個單元局部燒熔,爆炸切口有碳黑,另一個單元發生輕微爆炸,下塔有一塊塔板變形。
二、有關情況
該套空分設備1993年投入生產,產量和純度都達到要求。該套設備是采用全低壓板式換熱器凈化流程,沒液空、液氧吸附器。爆炸前工藝指標未發現異常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷處于全浸操作,當時氣相色譜分析儀帶病運行,每周分析1次。造氣、凈化、甲醇三個分廠距離空分較近,化驗分析碳氫化合物超標3倍多,有乙炔出現。
三、事故分析
1.空氣污染
空氣分廠與造氣、甲醇、凈化分廠較近,這三個分廠不正常排放對空分生產造成了威脅。主冷液氧中碳氫化合物超標時有發生。在爆炸前幾天風向和氣壓都對空分生產不利,造成原料空氣碳氫化合物含量上升。
2.碳氫化合物在主冷中積累
碳氫化合物經過液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中積聚,使其在液氧中濃度升高。乙炔在液氧中局部濃縮而析出危險的固體乙炔,吸附器倒換周期長,液氧泵時開時停,導致碳氫化合物不能被及時排出,又未采取大量排液手段,導致超標。
3.操作不當
在吸附器操作過程中,不按規程精心操作導致硅膠破碎,致使硅膠粉末進入主冷。
4.液氧中硅膠和二氧化碳顆粒隨液體運動產生靜電,是乙炔起爆的點火源。
四、教訓和建議
1.空分設備吸風口應該遠離碳氫化合物雜質散發源,加強對空氣監測。
2.防止硅膠和二氧化碳進入分餾塔,加強操作管理,縮短吸附器倒換周期,液氧泵24小時運行,增大膨脹量集中排放大量液氧。
3.空分設備運行12個月,停車全面加溫,徹底清除碳氫化合物和油脂。
4.對設備進行及時維護修理,防止帶病運行。
5.加強分析管理,嚴格控制碳氫化合物不超標。
1996年7月18日,哈爾濱氣化廠空分分廠當班人員聽到一聲悶響,接著主冷凝器(以下簡稱“主冷”)液位全無、下塔液位上升,氧、氮不合格,現場有少量珠光砂從冷箱里泄了出來。斷定為主冷爆炸。后經主冷生產廠家切開主冷發現上塔塔板全部變形,主冷四個單元中有一個單元局部燒熔,爆炸切口有碳黑,另一個單元發生輕微爆炸,下塔有一塊塔板變形。
二、有關情況
該套空分設備1993年投入生產,產量和純度都達到要求。該套設備是采用全低壓板式換熱器凈化流程,沒液空、液氧吸附器。爆炸前工藝指標未發現異常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷處于全浸操作,當時氣相色譜分析儀帶病運行,每周分析1次。造氣、凈化、甲醇三個分廠距離空分較近,化驗分析碳氫化合物超標3倍多,有乙炔出現。
三、事故分析
1.空氣污染
空氣分廠與造氣、甲醇、凈化分廠較近,這三個分廠不正常排放對空分生產造成了威脅。主冷液氧中碳氫化合物超標時有發生。在爆炸前幾天風向和氣壓都對空分生產不利,造成原料空氣碳氫化合物含量上升。
2.碳氫化合物在主冷中積累
碳氫化合物經過液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中積聚,使其在液氧中濃度升高。乙炔在液氧中局部濃縮而析出危險的固體乙炔,吸附器倒換周期長,液氧泵時開時停,導致碳氫化合物不能被及時排出,又未采取大量排液手段,導致超標。
3.操作不當
在吸附器操作過程中,不按規程精心操作導致硅膠破碎,致使硅膠粉末進入主冷。
4.液氧中硅膠和二氧化碳顆粒隨液體運動產生靜電,是乙炔起爆的點火源。
四、教訓和建議
1.空分設備吸風口應該遠離碳氫化合物雜質散發源,加強對空氣監測。
2.防止硅膠和二氧化碳進入分餾塔,加強操作管理,縮短吸附器倒換周期,液氧泵24小時運行,增大膨脹量集中排放大量液氧。
3.空分設備運行12個月,停車全面加溫,徹底清除碳氫化合物和油脂。
4.對設備進行及時維護修理,防止帶病運行。
5.加強分析管理,嚴格控制碳氫化合物不超標。