小型空分間斷制氧工況下降低能耗的幾點措施
周土旺
(單位: 云和縣華泰制氧有限公司 郵編:323600)
摘要: 本文根據山區小型空分頻繁開停機運行的特點,通過KDON-170/100型全低壓空氣分離裝置,冷啟動對制氧能耗的影響分析,提出在間斷制氧工況下如何降低小型空分制氧能耗的幾點措施。
關鍵詞:小型空分 制氧能耗 措施
經濟欠發達地區的小型空分制氧企業,由于瓶裝氧銷售半徑有限,當地氣體市場需求量又不能滿足空分設備連續正常運行,生產能力過剩,造成空分設備開開停停,有的企業甚至不能保證每天連續開機16小時。針對市場競爭日趨激烈的小型空分企業,如何降低頻繁開停機成本是一個值得探討的課題。
下面以KDON-170/100型全低壓空氣分離裝置為例,分析小型空分在頻繁開停機情況下的節能措施。
一、KDON-170/100空分設備在間斷制氧工況下的能耗比較
在正常運行情況下,KDON-170/100型空分設備計入壓氧的能耗約為1.20Kw·h/m3O2,而間斷制氧平均能耗差距很大。
1. KDON-170/100型空分裝置裝機容量為250KWVA,實際軸功率約220KW,啟動階段的軸功率大約為160 KW。當連續運行20h,每天停機4h時,啟動時間要0.6h,送氧1h后達到正常運行產量170m3/ h,折算正常運行時間為18.9h,氧氣產量為3213 m3/d。 啟動階段電耗:1.1×160=176Kw·h、正常運行電耗:18.9×220=4158Kw·h,合計電耗:4334kw·h,平均能耗:4334/3213=1.35 Kw·h/m3O2。開機時間減少16.6%(4h), 平均能耗增加12.5%。
2. 當連續運行16h,每天停機8h時,啟動時間約2.5h,送氧2h后達到正常產量,折算正常運行時間為12.5h,氧氣產量2125 m3/d。啟動階段電耗:3.5×160=560Kw·h,正常運行電耗:12.5×220=2750Kw·h,合計電耗:3310kw·h,平均能耗:3310/2125=1.56 Kw·h/m3O2。開機時間減少33.3%, 平均能耗增加30%。
3. 如果只能連續運行12h,每天停機12h,則啟動時間約4h,送氧2.6h后達到正常產量,折算正常運行時間僅6.7h,氧氣產量1139 m3/d。啟動階段電耗:5.3×160=848Kw·h、正常運行電耗:6.7×220=1474Kw·h,合計電耗:2322kw·h,平均能耗:2322/1139=2.03 Kw·h/m3O2。開機時間減少50%, 平均能耗增加69%。
從以上計算分析可見,小型空分設備在頻繁開停機情況下,制氧能耗隨著停機時間的延長呈幾何比例增加。
二、間斷制氧工況下降低制氧能耗的幾點措施
經濟欠發達地區小型空分設備因每天充裝的氣瓶不能全部售完,往往采取間斷制氧,因此,下一次的開機就需要對空分設備進行冷啟動。冷啟動操作與正常啟動操作不同,由于冷啟動空分設備已經達到或接近工作的低溫狀態,所以膨脹機進出口溫度下降很快,啟動時間也大大縮短。冷啟動的時間與停機前塔內液體多少、停機時間長短和冷箱保溫效果等情況有關。
1.當停機時間不超過4小時,而塔內液體又較多時,冷啟動后液氧面能穩定上升并很快接近正常生產液面時,就可直接進入調純階段的操作。調純結束后要時刻注意液氧液面這個中心環節,及時調節產冷量,確保空分設備全面穩定運行。
2.當停機時間較長,塔內冷量損失較大,冷啟動后液氧面下降很快,可適當開啟動閥1~2圈,提高膨脹機制冷量,縮短積液時間。
3. 當停機時間超過13~15小時,開啟兩臺膨脹機,將啟動閥打開6~8圈,液氮節流閥和液空節流閥分別開啟4圈、6圈,保持分餾塔上、下塔在允許的最高壓力下運行,擴大膨脹機和節流閥兩端壓差,使膨脹機在允許的最高轉速下運行,從而盡快產生系統所需要的冷量。
液氧液面升到50%左右,可逐步把啟動閥關小至2~3圈,同時把液氮節流閥和液空節流閥開到10圈、12圈,液氧面穩定后轉入調純階段。
啟動閥操作不當,會適得其反,停機時間短,塔內液氧較多時,絕對不能打開啟動閥,否則會影響和延長調純時間。
4. 每天停機前盡量提高液氧液面,為下次開機盡可能多儲備一些液氧。有條件的企業可以把分餾塔內的液氧放入杜瓦瓶儲存,以減少冷量損失,下次開機時再灌入分餾塔內
5. 為了縮短啟動時間,有液氧貯槽的企業,在停機時間較長情況下,可用外部液氧補充,即“低溫液體輸入法”。低溫液體輸入的時間,應選擇在液空出現后、主冷凝蒸發器液氧液面露頭時。
6. 對于頻繁開停機運行的小型空分企業,如何做好均衡生產也很重要,由于市場需求量的變化,經常會出現開機時間很短,甚至無法開機而影響到正常供氧。為了避免停機時間差距懸殊,應備有一定數量的氣瓶作為市場用量波動時調劑使用,盡量保持開機時間基本均衡。
7. 空壓機是空分制氧生產最主要的電耗設備,如果我們能最大限度地提高空壓機的等溫效率,提高空壓機排氣量,那么無形中便降低能耗。因此,做好空壓機的日常維護和保養工作非常重要,確保充足冷卻水量,定時清洗冷凝器、氣缸水夾套的水垢和機械雜質,以達到降低氣流阻力,提高冷卻效率。
8. 開機啟動階段,系統壓力高、電能消耗大,應盡量避開峰電時段。
9. 水冷器、純化器的運行效果也會影響成本,空氣水冷效果好,不僅可提高純化器的凈化效率,延長使用周期,切換周期;同時降低純化器出口溫度,使空氣入塔溫度降低,有利于冷量平衡,達到穩定生產。
10. 空壓機、氧壓機氣液分離器吹除操作是否恰當。有的操作工吹除時 猛開閥門,不僅沒有把液體排空,而且放掉了大量的空氣、氧氣;有的操作工為了貪圖省心省力,甚至長期微開吹除閥門。這些不合理的操作都會造成氧氣產量降低,成本提高。
11. 減少放空,杜絕閥門、法蘭、接口、充氧夾頭等跑冒滲漏現象,細水長流,聚沙成塔,時間長了氣體跑漏所造成的損失也是不小的。
12. 做好動力設備的定期維護和日常保養。氧壓機的活塞環使用壽命較短,尤其是三級活塞環應定期更換,避免分餾塔正常供氧而因氧壓機排氣量不足放空,甚至放空停機修理,造成極大的浪費。
13.調純階段最關健是節流閥操作間隔時間和調整幅度,調純后期根據氧氣純度和液氧面穩定情況,進行小幅度調整。在保證產品質量和液氧液面穩定的前提下,應該盡可能提高氧氣產品。
空分設備因工藝流程、規模大小、制造方法的不同,雖然制氧原理一樣,但操作工藝卻不盡相同;不同類型的制氧機有不同的操作方法,同一型號的制氧設備也會因為設備、管件、閥門等的制造工藝不同、加工誤差等等原因,操作也會有一定的差別(如節流閥開度)。以上措施是本人在實際工作中的膚淺體會和總結,僅供參考。由于本人水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,敬請有關專家和同仁指正,不勝感激。
參考文獻
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