5月25日,寧夏煤制油空分廠2#分子篩更換正式開始,此次分子篩更換首次采用國產分子篩,擺脫了國外的技術制約,同時空分廠本著“省下的就是自己的”理念,探索自營模式,節省費用60萬元。
傳統純化器為雙床層結構,外層填充氧化鋁,內層填充分子篩,但林德空分只能使用單層床純化器,由于單層床對分子篩性能要求更高,工藝條件苛刻,只能使用林德原產分子篩,價格貴一倍左右,且采購周期長、發貨慢,各個方面都受制于人。
在寧煤公司和煤制油分公司的鼓勵和支持下,空分廠與國內各大分子篩生產廠商進行聯合技術攻關,寧煤公司技術研究院通力配合開展國產分子篩研發工作,6種配方經過多次試驗,成功研發出國產分子篩,具有更高的比表面積,更高的抗碎強度,更高的吸附效果,適用于空分裝置單床層特殊結構,實現了進口分子篩的國產替代。
國產分子篩有效降低生產成本,擺脫國外的技術制約,每套分子篩節約400多萬元。
一般分子篩的生命期為5-8年,到期后就要進行更換,需要用大量的人力和專用設備。因為更換作業有較強的專業性,以往以委外服務為主,單套更換費用大約60萬元,12套空分按照分子篩壽命計算,每年要更換2套,總費用120萬元。
本著“省下的就是自己的”理念,空分廠探索分子篩更換自營模式,通過汲取多家服務商的技術經驗,取長補短,自主設計裝卸設備,實現分子篩更換自營。
“以前分子篩裝卸采用人工方式,費時費力。我們改良后的卸料設備采用負壓連續輸送系統,可將27米純化器內的分子篩吸出,卸料量在3-5噸/小時,節省勞動力,降低成本。全系統在真空負壓下運行,可實現無塵卸料,保護環境。這臺設備還具有自動化程度高,操作簡便的特點。”空分廠生產管理科科長田興兵說介紹道。
目前,分子篩更換還正在進行中,未來希望實現珠光砂裝填自營,節省更多費用。
傳統純化器為雙床層結構,外層填充氧化鋁,內層填充分子篩,但林德空分只能使用單層床純化器,由于單層床對分子篩性能要求更高,工藝條件苛刻,只能使用林德原產分子篩,價格貴一倍左右,且采購周期長、發貨慢,各個方面都受制于人。
在寧煤公司和煤制油分公司的鼓勵和支持下,空分廠與國內各大分子篩生產廠商進行聯合技術攻關,寧煤公司技術研究院通力配合開展國產分子篩研發工作,6種配方經過多次試驗,成功研發出國產分子篩,具有更高的比表面積,更高的抗碎強度,更高的吸附效果,適用于空分裝置單床層特殊結構,實現了進口分子篩的國產替代。
國產分子篩有效降低生產成本,擺脫國外的技術制約,每套分子篩節約400多萬元。
一般分子篩的生命期為5-8年,到期后就要進行更換,需要用大量的人力和專用設備。因為更換作業有較強的專業性,以往以委外服務為主,單套更換費用大約60萬元,12套空分按照分子篩壽命計算,每年要更換2套,總費用120萬元。
本著“省下的就是自己的”理念,空分廠探索分子篩更換自營模式,通過汲取多家服務商的技術經驗,取長補短,自主設計裝卸設備,實現分子篩更換自營。
“以前分子篩裝卸采用人工方式,費時費力。我們改良后的卸料設備采用負壓連續輸送系統,可將27米純化器內的分子篩吸出,卸料量在3-5噸/小時,節省勞動力,降低成本。全系統在真空負壓下運行,可實現無塵卸料,保護環境。這臺設備還具有自動化程度高,操作簡便的特點。”空分廠生產管理科科長田興兵說介紹道。
目前,分子篩更換還正在進行中,未來希望實現珠光砂裝填自營,節省更多費用。