面對復雜形勢,能不能頂住壓力,持續不斷的提升整體價值創造能力和生產經營效益水平,是檢驗一個企業真正實力的關鍵。
勘探效率提高10%、單井產量提高10%、投資成本壓減10%、單位運行成本降低5%……中石油西南油氣田公司積極應對新冠肺炎疫情和低油價的沖擊,正從全鏈條發力,積極搶抓效益,以一組組有加有減的數字,奮力答好提質增效這道算術題。
聚焦兩提
產量效益齊頭并進
受新冠肺炎疫情和國際油價斷崖式暴跌疊加影響,西南油氣田公司加快天然氣上產、確保經濟效益穩增長、實現高質量發展上臺階的任務尤為艱巨。
面對“寒冬”考驗,西南油氣田著眼全局,危中求機、化危為機,以提質增效為中心,第一時間編制印發《西南油氣田2020年提質增效專項行動實施方案》,以效益最大化為目標,建立低油價倒逼機制,樹立“一切成本皆可控、長期過緊日子”理念,層層傳遞效益壓力。
“在黨和國家最需要的時候,堅持把天然氣產量搞上去;在集團公司上游業務經營困難的時候,堅決把效益貢獻出來。”西南油氣田公司黨委書記、總經理謝軍的一席話,既充滿豪情,又滿懷信心。
在鏖戰嚴冬這場硬仗中,持續加大勘探力度,不斷提升勘探效率,對肩負保障國家能源安全重任的西南油氣田來說,是一道繞不開的必答題。
從2004年起,西南油氣田實施風險勘探機制,先后在礁灘、震旦系-下古生界、下二疊統、火山巖等領域取得重大突破,開創了盆地多點開花、接替有序的良好格局。
“如今,要將勘探效率提升10%,意味著立足全盆地的地質研究必須得到強化和突破。”相關負責人如是說。
5月4日,中國石油西南油氣田公司蓬探1井燈二段測試獲日產121.98萬立方米高產工業氣流,繼高石梯-磨溪地區震旦系燈影組臺地相帶萬億特大型氣田探明后,德陽-安岳裂陷東側燈二段氣藏勘探獲得又一重大新突破,而這恰是西南油氣田公司提質增效專項行動深入推進的直接結果。
一手抓勘探,一手抓上產。4月6日,中石油西南油氣田公司高石122井燈四段測試獲日產60.16萬立方米高產工業氣流。
4月17日,中石油西南油氣田公司磨溪022-H10井測試獲氣116.88萬方/日,是目前震旦系二期建產區開發井中無阻流量最高氣井,進一步證實了優質儲層組合模式及高產井部署模式的可靠性。
5月8日,秋林205-H2井、秋林202-H2井、秋林206-H2井先后獲34.91萬方/天、30.23萬方/天、21.47萬方/天高產工業氣流,進一步增添了規模上產、效益開發的底氣。
5月16日,中石油西南油氣田公司高石132井燈四段測試獲日產69.66萬立方米高產工業氣流,進一步展示了高石梯—磨溪地區燈四氣藏巨大勘探開發潛力。
“照此穩步推進,今年西南油氣田天然氣年產量將突破300億立方米、年底日產氣量將超1億立方米。”該公司生產運行處處長、天然氣調度中心主任李海如是說道
隨著一口口高產單井的相繼來襲,西南油氣田單井產量提高10%的提質增效路徑日漸清晰,儲量、產量、效益也隨之齊頭并進。
瞄準兩降
改革創新轉型升級
如果說勘探效率提升、單井產量提升是提質的直接路徑,那么投資運行成本下降,則是增效的另一創新。
按照提質增效專項行動的有關部署,西南油氣田以“兩利三率”為導向,在堅持量效兼顧的同時,還建立起效益倒逼機制,堅守兩條底線,按效排隊,嚴格控制投資成本。
“瞄準投資成本下降10%的目標,我們持續優化勘探開發建設模式,大力推動‘油公司’轉型升級,切實把有限的投資用在刀刃上。優化投資結構,實行效益倒逼機制,投資向效益好的項目配置。”謝軍如是表示。
“終止或暫緩致密油氣等處于邊際效益的勘探開發項目、對生產經營影響較小的地面建設項目,降低投資。嚴控投資成本,井工程建設大力推行大工廠化作業、平臺化鉆井壓裂、鉆井‘日費制’管理,地面工程堅持標準化設計、工廠化預制、模塊化安裝,項目物資堅持集中采購和標準化采購,造價管理強化區塊指標控制、預警監控、概算審查、工程承包等機制,降低工程造價。”
“在油公司模式下,我們采用‘日費制’的鉆井承包方式,不僅有利于快速縮短學習曲線,最大限度發揮油公司技術、經營、管理三位一體的統籌協調優勢,實行統一決策、統一指揮、統一協調、統一考核,實現從決策部署、前線指揮到組織實施的統籌協調,更有利于工期、質量、成本控制。”西南油氣田長寧公司相關負責人表示。
據統計,2018年至今,長寧頁巖氣田共實施“技術日費制”井19口,215.9毫米井眼鉆井周期31.2天,較區塊平均水平節約17天。試驗井通過降低鉆井周期、控制故障復雜,累計節約直接施工作業成本3200余萬元。
全面發力
提質增效成績頻頻
作為中國石油天然氣上產的主力軍、頁巖氣開發的排頭兵,西南油氣田公司堅定發展節奏不放緩、咬定目標任務不放松,守住底線、主動作為、承壓奮進,變“熬冬”為“冬訓”,在“轉方式、提產量、控投資、降成本”上全面發力,初現成績。
今年1-4月,西南油氣田創效盈利能力躍居上游板塊第三。
5月11日,西南油氣田重慶凈化總廠加大直購電申購力度,有效降低了生產和人工成本,累計減少成本支出1000余萬元。
5月13日,西南油氣田蜀南氣礦每噸冶金用炭黑生產年均天然氣單耗再降100立方米,月均最低下降300立方米每噸,再次突破2018年9月以來最低天然氣單耗紀錄。
5月14日,55.6萬立方米天然氣通過西南油氣田川西北氣礦柳池壩清管站外輸匯入“川氣東送”聯絡線管網,標志著西南油氣田公司再增一條天然氣外輸通道。
5月17日,西南油氣田持續加強投資成本控制,著力關注投資占比達70%以上的鉆井工程,新近發布的鉆井成本指標較2019年下降10%。
5月18日,長寧頁巖氣區塊有11個平臺25口井開展壓裂,日均壓裂22段,相當于一天完成1口井的壓裂工作量,新投產18口常規氣井,提前40多天實現“時間過半、任務過半”。
一組組數據就是一次次有力的證明。西南油氣田突出抓好產銷組織、技術攻關、投資管控和壓控專項活動四項重點工作,全力瞄準“兩升兩降”目標持續發力,正加減出了一份令人滿意的成績。
隨著“戰嚴冬、轉觀念、勇擔當、上臺階”主題教育與提質增效的融合推進,西南油氣田定會化危為機,切實化解生產經營中的難題,堅決奪取疫情防控和高質量發展的雙勝利