5月26日,在涪陵頁巖氣田焦頁27號平臺,由于采用了全電驅壓裂工藝施工,該平臺可減少燃料成本49%,減少施工人員50%,節能環保效果顯著。 自涪陵頁巖氣田大開發以來,江漢油田涪陵頁巖氣公司按照“構建資源節約型和環境友好型企業”總體要求,堅持資源開發與生態保護并重,深入開展綠色企業創建行動,促進了清潔能源綠色開發。 該公司加強能源綜合管理,對能源消耗定期開展分析、評價和監督工作,積極推進能源定額管理和科學考核;堅持從源頭抓起,持續優化工藝和優選設備,及時跟蹤國家和行業最新節能標準,杜絕使用高能耗設備,目前各項環保、能耗指標在同類型企業中處于領先水平;制定年度節能監測計劃,每年對加熱爐、輸水泵、變壓器和電力系統等主要能耗設備實施定期監測,各專業部門再根據監測結果和建議進行整改,年累計減少用氣150萬立方米,減少用電6.5萬千瓦時。 在此基礎上,該公司持續加大節能環保技術運用力度,充分發揮電力在施工過程中的節能作用,持續優化電網運行方式,實施10kV電網優化改造,年降低電能損耗約39萬千瓦時。借助工業電網替代傳統的柴油發電機為鉆井施工提供動力,不消耗或少消耗柴油,無煙塵排放,噪音振動小,成本費用低。自氣田開發以來,網電鉆井累計用電約4.88億千瓦時,減少柴油消耗約12.6萬噸。 該公司還優化了白濤泵站供水流程,對水泵葉輪進行改造和流程優化,提高用電效率,泵站單耗由投運初期的1.5千瓦時/立方米降低到1.2千瓦時/立方米,自投運以來累計節約用電190萬千瓦時;科學改進試氣求產測試流程,推廣使用“自力式高壓背壓閥組”測試求產工藝,平均每口井減少頁巖氣放空燃燒量約30萬立方米,目前“頁巖氣地面流程測試系統”已獲國家實用新型專利授權。 該公司還結合氣井生產工藝參數,摸排各氣井產氣溫度,合理調加熱爐啟用時間,使自用氣量由2018年的5236立方米/天,下降至目前的4526立方米/天。