3月6日,重慶川維化工公司合成氨裝置成功開車恢復生產,產出合格液氨產品。當前正值春耕時節,液氨作為化肥工業的主要原料,合成氨裝置的及時復產,將為下游化肥企業保春耕提供助力。
2月14日,在抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時期,因生產原料氮氣的乙炔空分裝置冷箱發生泄漏進行搶修,合成氨裝置停車待產。在這特殊時期,川維化工在做好防疫工作的前提下,搶抓安全檢修進度,做好恢復生產準備工作。
“我們督促承包商單位制定消缺人員新冠肺炎防控專項方案,做好參修人員及區域隔離、作業票辦理、工作交流、上下班及住宿、疫情防控物資保障等措施落實,嚴密防控聚集性疫情傳播的發生。”該公司HSSE工作人員介紹,除了做好外來承包商施工人員的疫情防控工作,為保證及時復工復產,川維化工提前做好合成氨裝置員工復工準備。為滿足開車需求,合理調整到崗人員配置,提前恢復班組倒班制,優先安排技術骨干、班組操作骨干返崗復工。并對復工員工嚴格落實情況摸排、體溫監測、消毒等工作,采購醫用消毒洗手液、消毒濕巾等作為預防物資發放到班組。
“我們在保障安全檢修的前提下,搶抓施工進度,確保裝置特氣網盡早開車復產。”該公司乙炔運行部工作人員介紹,在檢修過程中,公司HSSE管理部門嚴格落實HSSE方案,深入現場開展HSSE監督檢查,做好承包商作業管理,管好高風險作業。相關裝置落實安全停車方案,做好系統穩定運行等工作,為檢修作業提供工藝保障。對檢修要解決的泄漏問題,乙炔運行部成立了冷箱檢漏黨員突擊隊,按照檢查清單逐一檢查,避免漏檢,確保檢查到位、處理到位。
“為做好隨時復產的準備工作,我們提前組織區域負責人、技術管理人員制定開車方案,擬定開車進度計劃節點、編制《開車條件確認表》,確保與上游裝置開車進度無縫銜接。”公司甲醇運行部工作人員介紹,合成氨裝置提前完成了開車前各項檢查、準備工作,于3月4日具備開車條件,提前做好了隨時投料生產的準備。
截至3月10日15:00,川維化工公司合成氨裝置生產運行穩定,累計生產液氨近兩千噸。
文章來源:石油人